文本描述
外出衡水美特塑胶车间培训报告 一、初到衡水
二、生产车间设备
三、挤出机的开机与关机
四、生产时出现的问题
五、生产小知识 初到衡水 初到衡水,一行18人入住衡水市河东宾馆,开始了为期半个月的培训生活。 外出培训单位 培训车间 一生产车间设备 双螺杆挤出机的料斗
作用:将达到良好配比的原料通过料斗加入挤出机,同时,停机料也从此处加入。 生产车间设备 操作台
作用:控制生产工艺参数,显示各个生产时的设定温度和实际温度。主机和喂料的电流和转速。操作工通过操作台进行生产工作。 生产设备 模具
作用:将塑化好的物料通过模口挤出,达到一定的形状,由此得到想获得的型材。 生产设备 冷却定型台
作用:将挤出的半成型型材进行冷却与抽真空,达到为型材定型和冷却的作用。其定型模上必须插有气管、进水管、排水管 生产设备 冷却水箱与牵引机
作用:通过水箱以及水箱内部的定型块,进一步进行冷却。牵引机将冷却好的型材进行牵引,保持挤出的型材有牵引力。 生产设备 切割机
将型材按照制定的规格进行切割。 挤出机的开机与关机 开机前准备
定性模具水路、气路清洁。
定型模具水管、气管安装。四个真空泵对应四段真空。
检查加热设备是否正常,风机、测温器是否正常。
检查冷却台水泵、真空机、风机是否正常气密性是否好。 设备的开机与关机 牵引机与切割机是否正常。
紧合流芯、法兰盘等上的螺丝。 设备的开机与关机 开机:
打开主机加热与喂料加热温度,等温度达到设定温度后,开主机转速和喂料转速(合流芯温度达到170摄氏度)。主机转速和喂料转速由慢往快调,达到标准为准。当主机电流大于35安培打开真空开关和热油泵开关。待物料塑化好时,操作工进行手工牵引。打开水泵、开真空泵、风机和牵引机。 设备的开机与关机 关机:
先把主机加热温度与喂料加热温度关闭,然后将喂料转速归零。当主机电流在20安培一下,加入停机料,随着停机料的慢慢挤出,主机转速归零。最后关总电闸。
生产时出现的问题 在生产过程中,型材会出现很多问题,这些问题一定程度影响了型材的质量以及力学性能。在学习期间我们遇到了一些问题,并学习了解决办法。 生产时出现的问题 型材表面不平
牵引速度过快,型材在定型模中不能贴壁。
解决办法:降低牵引速度
真空定型真空度小
解决办法:检查是否有漏气或真空是否堵塞
冷却不好
加强冷却效果 生产时出现的问题 型材表面有划痕
口模内有异物
解决办法:清理机头
定型模表面有水垢或真空槽内有异物
解决办法:清理定型模或者用打包带沿着有划痕的地方随型材进入定型模,随之会带走异物 生产时出现的问题 型材弯曲或翘曲
口模温度不均匀,产生内应力
解决办法:调整温度
另加挤出机的加热棒加热后冷却出问题
解决办法:均匀冷却
机头出料不均
解决办法:调节或修整模具
定型模具、牵引机和机头不在一条直线上
解决办法:调整定型模具、牵引机的位置 生产时出现的问题 型材表面粗糙
口模内壁有异物不光滑
解决办法:清理口模
定性模真空度不够,型材贴模不紧
解决办法:提高真空度
温度太低,物料没有塑化好
解决办法:升高温度
挤出速度太快,塑化不良
解决办法:降低主机转速 生产时出现的问题 型材断面有气泡
加工温度过高,物料分解产生气体
解决办法:降低加工温度
抽真空出现问题
解决办法:检查真空系统是否正常,管道有无堵塞
生产时出现的问题 型材内筋出现断裂
口模内有异物
解决办法:用磨尖的锯条向对应的地方捅口模,可以改善。否则清理模具
牵引机履带夹紧力过大
解决办法:调节履带正负压 生产时出现的问题 型材收缩率高
冷却不好
解决办法:加强冷却效果
机头温度过高
解决办法:降低机头温度
牵引速度过快
解决办法:降低牵引速度 生产时出现的问题 堵料现象
牵引机打滑
解决办法:调整牵引机履带压力
定型模内无水
解决办法:定型模开水路。
型材表面开裂
挤出的型材冷却慢
解决办法:进入定型模之前提前冷却
生产小知识 型材的重量与牵引的速度有关(重时则提高速度)。
在冬季开机前设定温度在140摄氏度进行预热。
定性模与口模之间有大约1公分的间隙,防止堵料现象。
型材发生扭曲,冷却不同步(一边快,一边慢),
如果型材壁厚,用降低温度来解决。
牵引机的正负压差在0.01MP。
真空泵用来抽空气抽水,防止气泡产生。
主机电流大,塑化好。但是应注意物料颜色,发黄时说明温度过高,要适当调节。
冷却定型时,真空变大,型材重量变大。
塑化不好时,关一会儿螺杆油温,可以提高塑化能力。 生产小知识 胶条出现间断不平整时,共挤机模口有异物卡祝
喂料加热的3区与4区,主要作用于物料塑化,塑化不好时应升温。物料色黄时也调整此处温度。
定型台的真空与风机在正式牵引之后再开。
主机电流不稳定,有可能是物料的配比有问题。
压条与主型材有波浪,定型台向下调或者提前冷却。
胶条的长短与牵引的转速有关。
当挤出机电流高时,胶条口容易挂料。
定型模具口处扩成斜坡状,有利于型材进入。
毛条口配合,可通过左右移动定型台实现。
在口模处提前冷却可以除去型材上的毛刺。