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减少二单元中央空调组合风机故障次数河北西柏坡发电有限责任公司空调班QC成果报告PDF

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更新时间:2015/9/11(发布于上海)

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文本描述
减少二单元中央空调组合风机故障次数 河北西柏坡发电有限责任公司空调班QC小组 一、小组概况 我们空调班QC小组是一个以工人为主体的现场型QC小组,成员来自车间和班组 的业务骨干,具有较强的业务素质和丰富的工作经验。小组严格按照PDCA循环,四个阶 段十个步骤开展本次活动。小组注册编号为XD2010-701,课题名称为《减少二单元中央空 调风机故障次数》,小组成员均来自车间和班组的业务骨干,具有较强的专业技能和丰富 的经验。首先我们制定了详尽的活动计划表:2011年3月进行选择课题、现状调查、设定 目标。4月分析原因、要因确认、制定对策。5月开展对策实施。6、7、8月进行效果检查。 9、10、11月巩固措施。12月总结回顾及下一步打算。 情况简介:我公司中央空调风机型号是(JSK-8)型。中央空调风机是中央空调系统中 的主要设备,主要由控制箱、送、回风机和风道等组成。风机通过强制通风对流散热,调 节室内温度,取代电制冷空调从而达到省电节能的目的。 选题理由:首先,公司的经营目标是节能降耗,确保设备稳定高效!车间要求我们把 主设备故障次数控制在每月5次以内。针对我们班组所辖的主设备故障情况进行统计:中 央空调一、二、三单元风机故障次数达到7.83次/月,不符合车间要求。通过对同等技术 参数的一、二、三单元空调风机故障情况进行深入调查:查阅了空调运行记录的原始数据, 其中二单元风机故障高达平均14次/月,大大超过了车间要求的5次/月,因此选定课题: 减少二单元中央空调风机故障次数! 现状调查并确定目标:小组成员通过查阅2009年5月-10月生产报表,提取了故障的 原始数据:并进行分析,统计出故障的主次问题,并绘制了统计表和排列图:机械故障68 次,电气 次,故障8次,风道故障3次,人为操作故障2次,环境故障2次,其他故障原因1次。 机械故障是主要问题。我们对机械故障做了进一步的统计调查,轴承损坏占机械故障的 82%,是主要问题。我们小组曾解决过轴承损坏的问题,因此有把握解决该问题的80%,而 我们曾达到的历史最好水平平均故障为4次/月,预期目标可以实现。因此,将二单元中 央空调风机故障14次/月降低至4次/月作为此次活动的目标。 主要问题确定后,小组成员经过现场调查和分析,运用头脑风暴法,共找到(1、人 员巡视次数少;2、联轴器中心偏差大;3、轴承润滑不良;4、轴承装配不当;5、轴承密 封不严;6、轴承间隙调整不当;7、风机基础刚性不够;8、机组共振)8条末端因素并进 行逐一确认。我们首先想到,是不是人员巡视次数少而导致问题的产生呢?2010年4月 16日,班长杨光对签到情况进行检查确认,时间次数均符合要求,故障的产生依靠简单的 巡视是不能避免的,经确认,不是主要原因。那么联轴器中心偏差大会不会是主要原因呢? 通过查阅设备技术资料,风机联轴器中心允许偏差值要求≤0.08mm。2010年4月12日, 由徐东伟带领小组成员用百分表法对联轴器中心(圆周、端面)进行测量,发现风机转子 高0.21mm,张口是下张口0.15mm。每次检修都是按厂家提供的标准进行调整(电机)。 我们发现由于中心值的变化,导致轴承振动。测量数据显示,偏差均>0.08mm,不符合 规定范围。我们小组讨论认定:联轴器中心数值偏差大是影响轴承振动甚至损坏的一个重 要因素!结论:是要因!轴承室靠润滑油来润滑的,那么会不会是油质不合格造成的轴承 损坏呢?2010年4月10日,由孙毅对风机轴承检查润滑油情况,发现油质符合要求。结 论:非要因。风道的振动通常会引起风机的受迫振动,负荷越大,轴承产生振动的可能性 就越大,2010年4月17日由李建成负责实际测量机组振动值为5.9mm/s,小于规范要求 的6.3mm/s。结论:非要因。JSK-8型风机底座,采用自带刚性底座,2010年4月17日小 组成员周丹、杨圣会对风机底座进行详细检查,发现设备工作正常符合标准。结论:非要 因。轴承间隙测量结果符合工艺标准,结论:非要因。小组成员对风机轴承检修记录调查, 安装规范不是影响风机故障的主要原因。结论:非要因。滚动轴承密封的目的是阻止润 滑剂流失,防止灰尘、水分等的侵入而加速轴承的磨损与锈蚀。经调查,轴承发生多次故 障现象中:轴承室外侧都有油污存在。2010年4月22日小组成员徐东伟、李建成对正在 运行的风机轴承密封部件检查,有泄漏现象密封效果差。而事故损毁的轴承不同程度存在 过热甚至磨损的痕迹。由于密封不严造成轴承润滑不良,导致轴承温度升高,小组成员 李建成对《JSK-8型风机运行记录》中轴承温度统计调查,可以看出轴承密封不严是造成 轴承润滑不良温度升高而产生故障的主要原因。结论:是要因。 经过严密的排查,我们终于确定了影响风机故障的主要原因是风机联轴器中心偏差大 和风机轴承密封不严。我们按照5W1H原则制定了详细的对策表。接下来开始对策实施一: 针对联轴器中心的改变。我们采取的方法是:在解体电机时发现底座的垫片过多,有可能 造成运行时电机中心的偏移。于是我们减少垫片的数量,并在电机四个地角处加装顶丝, 在联轴器中心找正后,固定了电机的位置,防止其位置改变。把靠背轮的中心值由原来的 高低差0.21mm调整为0.08mm,张口0.15mm调整为0.06mm,通过这一数值的改变,使风机 转子位置往下移动,当联好对轮时,这样由于接触角的改变,轴承的磨损降低,轴承的温 度也就降低了。方案实施后,我们绘制了风机轴承振动值对比调查表,由表可知,实施后 的振动值均小于规范要求的0.08mm。2010年05月28日,由小组成员杨光负责修订工艺 文件,编制风机联轴器中心数值调整方法,并对《空调检修岗位作业指导书》进行修订。 对策实施二:改造轴承密封部件。轴承密封的目的是阻止润滑剂流失,防止灰尘、水分等 的侵入而加速轴承的磨损与锈蚀。JSK-8型风机密封方式采用间隙式密封。我们小组对间 隙式密封检查(使用塞尺测量),间隙值为0.15mm,实际仍存在泄露情况。我们的改进方 法是将旋转件与静止件之间间隙做成迷宫(曲路)形式,在间隙中充填润滑油或润滑脂以 加强密封效果。因考虑到实际运行时存在的轴向变化,将轴向间隙定为1.5~2mm;径向间 隙为0.1-0.2mm。 改造后从5月10日开始试行10天,小组通过现场检查没有发现漏油现象。查阅风机 轴承温度数据如表所示。2010年5月29日,由小组成员徐东伟将轴承密封部件改造方法 进行整理,并对《空调检修岗位作业指导书相关内容》进行修订。 对策实施后,我们进行了效果检测,对6、7、8月风机故障次数进行了统计,发现平 均故障次数控制在3次/月,风机故障次数由之前的平均14次/月降低到3次/月,实现了 预计目标!实施后所获得的经济效益为57300元。通过对组合风机联轴器中心的重新定位 和对轴承密封部件的改造,提高了风机运行效率,降低了风机故障次数,节约了厂用电, 达到了节能降耗的目的。进一步确保了我公司机组的安全经济运行。在解决问题的同时, 我们还制定了巩固措施。首先,将有效措施纳入标准化统计表。之后,我们观察了巩固期 的实施效果,发现巩固期间,风机故障次数为平均2.67次/月。 本次活动中,小组全体成员通过刻苦钻研专业技术资料,增强了系统的理论知识,再 加上各项措施的成功实施,使我们的理论和实践技术都更上了一层楼。在质量意识、个人 能力、QC知识的掌握、解决问题的信心、团队精神的增强等方面也都有不同程度的提高。 我们对比了一下之前制定的活动计划实施表,发现小组活动完全按照要求开展。然而 实施后,主要问题发生了变化,风机噪音大成为了主要问题。本次小组活动解决了风机轴 承故障的主要问题,活动后风机噪音大的问题凸显。所以小组一致认为进入下一循环。将 新课题选定为《降低中央空调噪音故障》。通过专业技术资料,运用系统的理论知识、QC 知识,和解决问题的信心、通过团队的集体努力争取好成绩。