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#3炉省煤器输灰管道改造可研报告
一、前言
(一)项目名称;#3炉省煤器输灰管道改造
(二)项目性质;重大技术改造项目
(三)可研编制人;黄晶
(四)项目负责部门;设备管理部
(五)项目负责人;邓文胜
二、项目提出的背景及改造的必要性:
(一)承担可行性研究的单位:华银金竹山火力发电分公司
(二)项目提出的背景:
省煤器输灰系统的正常运行有利于降低空预器系统、烟气脱硝系统的磨损,且可以有效防止其堵塞造成风烟系统负荷加大。目前我厂#3炉省煤器输灰系统很难长时间稳定运行,负荷高或煤种灰份较高时,省煤器输灰气源存在与电除尘器输灰气源不能同时满足的现象。较易发生输灰过程中输送困难甚至堵管,从而引起更长时间的系统停运。
(三)进行技改的必要性
#3炉省煤器输灰管道为DN150双套管,设计为浓相输送。但实际情况下因省煤器灰斗收集的灰颗粒度较大,并不利于浓相输送。这种情况下较容易出现堵管、用气量剧增,与电除尘输灰系统争抢气源。
本次拟使用栓塞式输灰系统对省煤器输灰管道进行改造,利用逐段检测管道压差的方式合理提供补充输灰气源,达到减少堵管、降低用气量的效果。
三、方案论证:
(一)方案描述:
目前#3炉省煤器输灰管道采用DN150双套管单管直接由#3炉仓泵布置至二期灰库。虽然存在输灰不畅,但管道输送能力和磨损情况仍满足需要。主要问题在于输送过程中耗气量太大,且易发生堵管。
改造拟利用原有输灰管道,在旁边支架上布置一根辅助进气管道。并以间隔3-5米的距离使用“自动开闭式气力输送专用成栓装罝”,连接主输灰管道与辅助进气管道。布置方式如图:
这种布置方式,加上使用“自动开闭式气力输送专用成栓装罝”,可以在管道发生堵管时针对发生堵管的位置独立开启并增加供气,让输灰管道中形成栓塞输送形式。成栓装置及基本原理如下图:
1、成栓前:成栓前管道内的灰近似满管,管道输送状态近似堵塞或完全堵塞(可通过调节成栓设备的开启压力进行调节),管道压力增加,本系统设计为0.25Mp开启。
2、栓塞的形成:当输送管道内的压力达到成栓设备的开启压力时,成栓设备开始工作,把管道内的灰进行成栓,分成若干个成栓单元。此时每个成栓阀门的作用就是把本单元的灰向灰库方向推进。
3、栓塞的退化:随着成栓设备的进气和栓柱在管道中的运动,栓塞会逐渐退化,同时管道内的压力也会随之下降。当压力下降到一定值时(本系统设计为0.21Mp),成栓设备会自动关闭,管道内的灰自由流动。当管道内的灰在失去成栓设备的作用后,又会恢复到堵管或近似堵管的状态,又达到成栓前的条件。
4、成栓前——栓塞形成——栓塞退化——成栓前,循环进行。
(二)预期达到的效果:
改造后新的输送管道科学的实现堵管位置单点进气的工作方式,不堵管的地方不进气,堵管消除后自动停止进气。所以在最大程度上节省了不必要的压缩空气消耗,且输送距离可以实现较长距离输送,输送距离越远,节气效果比普通单管输送或双套管输送方式越明显。新型栓塞输送最人的优点就是运行稳定,输送效率高。
为了达到粉体连续输送,新型栓塞式输送存在的优点是输送系统可以实现管道不间断工作,当仓泵内的介质完全进入管道后就可以停止此泵的进气,另外的仓泵接力输送,来实现管道不间断工作,此种工作方式除了可以节省大量的吹扫用气外,还对管道和弯头的磨损大大减小。
自动成栓装罝在管道输送系统中自动运行无需维护,运行稳定,特别适于输送距离远,输送颗粒大等高难度的工程,实现了安全稳定运行的可行性,经过大量实践证明,自动成栓装置运行可靠,投资小,使用寿命长,在最大程度上解决了输送效率低,堵管,磨损,用气量大及阀门的磨损等一系列的难题。真正实现了零开关压差,更加节省耗气量,使气力输灰系统的工作流程更为理想,用气虽更小,粉体输送效率更高。
(三)施工方案、过度方案:
施工过程中只需停运省煤器输灰进行接口
(四)是否需要停机停炉或结合机组大、小修等:
不需结合机组大、小修进行
四、项目规模和主要内容:
(一)项目方案及内容综述:
改造#3炉省煤器输灰系统的管道,并增加辅助进气管道,安装“自动开闭式气力输送专用成栓装罝”。达到节省输灰用气目的的同时,避免输灰过程中发生堵管。
(二)工程计划开竣工时间:
2015年4月10日至2015年5月20日
(三)项目的范围:
1、单独布置辅助进气管道至灰库区域;
2、在主管道每隔3-5米位置使用“成栓装置”与辅助进气管道连接;
3、同期更换部分主管道耐磨弯头
(四)项目的主要设备材料构成:
1、辅助进气管道阀门及支架;
2、“成栓装置”及连接软管;
五、工程实施条件
(一)设计单位:待招标确定
(二)施工单位:待招标确定
(二)工程周期:40天
六、设备、材料明细表
(一)设备及材料费:70万元(见明细表)
(二)设计费用:10万元
(三)调试费用:5万元
(四)施工费:30万元
(五)工程机械费用:5万元
(六)工程总投资:120万元
设备材料费明细表
序号设备材料名称单位数量单价(万元)费用(万元)1φ89*6无缝钢管吨100.552成栓装置套1400.4563气动进气门台 21.534止回阀台40.2515耐磨弯头DN150件100.55合计70
七、经济效益分析:
(一)对于提高系统和本单位综合生产能力与经济效益的计算分析,包括节能降损、提高效益、降低成本、增加利润等:
本改造项目可降低输灰压缩空气用量,减少空压机运行时间。更重要的是提高省煤器输灰可靠性,保证空预器、脱硝系统正常运行,达到环保效果。
(二)对投资回报等指标的分析计算:
按单台空压机功率261KW计算,减少1台空压机运行。1年运行小时数5000小时,节电量=261KW*5000h=1305000KWh。
八、评价结论:
本改造项目可以有效提高省煤器输灰可靠性,并减少输灰用气量,从而使输灰用气能同时保证电除尘、省煤器输灰的运行。有效提高机组的环保排放,并可以有效节约空压机运行用电。
九、项目单位上报意见:
同意上报。