文本描述
大庆油田建设集团有限责任公司 提高水管线预制速度 李红林 前言 2011年我厂承担了1000米Ф1020管线和1750米Ф1620管线的预制任务。水管线材质为Q235B,由钢板卷制焊接而成,规格分别为Ф1020×12×10000,Ф1620×14×10000,板宽2500,每根管线由四节2500宽的筒节组焊而成,管两端坡口为30°,钝边2mm,管线采用双面埋弧自动焊,焊接工作量较大,焊缝延长米12766.5m。 管线预制工艺 小组概况 选题理由 选题理由 设定目标 按照工期要求,275根管要求50天完成,平均每天预制:275÷50=5.5根,考虑到停电和设备维修所占天数约4天,实际生产天数约为50-4=46天,则每天应预制:275÷46=5.9根,圆整后设定目标值:预制速度为6根/天。 目标的可行性分析 我们对2010年5-11月水管线各工序每天预制量进行了调查,由调查表可知,滚板和环缝焊接速度较慢,满足不了计划需求,是影响预制速度的主要问题。 目标的可行性分析 原因分析 验证一:天车配合不及时
抽查30次滚板时天车配合情况,发现天车配合及时,满足生产需求,为非要因。
验证二:人员配合不及时
抽查30次人员配合情况,发现操作手、电焊工、铆工等相关人员配合及时默契,为非要因。
验证三:滚板参数不合理
对Ф1020筒节滚板时间进行了调查,由调查表可知滚板参数不同,滚制时间也存在较大差异,说明滚板参数不合理直接影响滚板速度,是要因。 要因验证 Ф1020筒节滚制参数和时间调查表 验证四:滚制允差超标
对Ф1020筒节抽查了15节筒体的圆度、棱角度,由调查表可知,合格率为100%,为非要因。
验证五:切割轨道不直
对4副半自动切割机轨道的直线度进行了实测,发现有2副轨道直线度超差,严重影响钢板切割后的直线度,造成纵缝组对间隙过大,使组对时间加长,为要因。 要因验证 Ф1020筒节允差(圆度、棱角度)调查表 半自动切割机轨道直线度测量表 验证六:切割轨道未对齐
对切割轨道与划线的对齐情况进行了16次抽查,合格率100%,符合要求为非要因。
验证七:环缝组对间隙大
抽查15道环缝组对间隙,发现有9道组对间隙合格,合格率60%,有5道局部组对间隙超标,由于环缝焊接没有焊剂垫,自动焊时若组对间隙超标易焊漏,补焊又特别费时,严重影响了预制速度,故为要因。 要因验证 要因验证 由于Φ1020管线直径小,现有自动焊设备无法满足需要,若内环缝采用手工焊,由于手工焊速度太慢,内环焊接时间太长,根本满足不了需要,急需2台焊接Φ1020内环缝自动焊设备,故本项为要因。 验证九:Φ1020内环缝无专用自动焊设备 验证八:缺环缝焊接专用平台
由于缺环缝焊接专用平台,环缝焊接需天车配合。对15道环缝焊接时天车配合情况进行调查,由于有时多个班组抢天车,发现仅有7次符合要求,合格率46.7%,严重影响预制速度,若有环缝焊接专用平台将改变这一情况,故为要因。 环缝焊接时天车配合情况调查表 制定对策 通过逐条分析确定了5条要因,对确定出的5条要因,制定了相应对策 对策表 对策实施1 Ф1620滚板参数试验表 Ф1020筒节滚板参数试验表 优选方案组合 (1)优化筒节滚板参数。为了提高筒节滚板质量,缩短滚板时间,我们通过试验优化了压头和滚筒参数,使滚板时间优于目标值。 对策实施1 对策实施2 (2)及时校直轨道。针对轨道不直问题,我们组织专人及时调校,要求每班至少检查2次,发现问题及时处理,之后抽查了16次轨道直线度和切割后板边直线度情况,全部符合要求,实现了目标。 轨道及切割后板边抽查情况表 对策实施3 (3)减小环缝组对间隙。环缝组对间隙大是由于纵缝引弧板切割打磨后有的局部低于端面,有的局部高于端面,为此我们在引弧板切割时选派技能好的技师专人切割,预留1-2mm然后专人负责打磨至与端面平齐。由于环缝焊接没有焊剂垫,缝大后易造成焊漏,用手工焊补焊耗时长,若组对中出现超标间隙,焊前局部溜缝,杜绝焊漏,从而缩短焊接时间,对策实施后,我们抽查90道环缝组对情况,由表可知,合格率达95.5%,高于目标值。 环缝组对间隙调查表 对策实施3 对策实施4 (4)制作环缝焊接专用平台。以前环缝焊接没有专用平台,焊接外环时需要天车配合吊管和焊机。由于正处于施工大忙季节,天车少,吊运不及时,严重窝工。为了解决这一问题,我们制作了如图所示的移动平台,它主要用于独立运载埋弧自动焊小车,这样焊接外环时对天车的依赖由实施前的7次变为2次,大大提高了焊接效率。 对策实施4 对策实施5 (5)增配Ф1020管线内环自动焊设备。现有设备无法满足内环缝焊接要求,通过网上查询,我们初选焊研威达ZD5-1250型焊接电源配A4超小埋弧焊小车,适合于焊≥Φ600内环缝,上报公司后采购2套设备,为了便于操作,我们对埋弧焊小车增焊了把手,加大了焊剂斗,更换了大的焊丝盘,使Φ1020管线内环焊接顺利进行。 实施前后内环缝焊接情况调查表