文本描述
宁波华业钢结构有限公司重型结构厂模块QC小组 减少核电CH77双相不锈钢模块焊接变形 发布人:龚雪群 一、课题背景
二、小组简介
三、选题理由
四、现状调查
五、目标设定及可行性分析
六、原因分析
七、制定对策
八、对策实施
九、实施效果
十、巩固措施
十一、今后打算
一、课题背景 一、课题背景
一、课题背景 一、课题背景
一、课题背景 一、课题背景
铁素体不锈钢含极少的镍或不含镍,双相不锈钢含镍量为低至中等,含有中等镍量的双相不锈钢组织中有近一半是奥氏体组织,另一些是铁素体,由体心立方结构变为面心立方结构,因此双相钢的韧性比铁素体不锈钢显著提高。增加镍含量后不锈钢的组织从铁素体变为两相,再增加镍的含量,则变为奥氏体。下图为组织金相变化图。
一、课题背景 一、课题背景
CH77不锈钢模块布置位置
该模块(示意图阴影部分)布置位置为反应堆厂房CA01模块东蒸汽发生器井内 ,是重要的核岛内部结构。
该模块单面布置焊接T型钢,焊接工作量较大,而且对焊接变形的实际情况不了解,为减小因焊接变形问题,保证产品的平面度和焊接质量,特成立QC小组,以达到一次合格的目标。 小组成员表
主要形式为小组会议讨论、分析汇总、现场实施、质量检查和最后总结,总活动次数达到25次。总共提出合理化建议7条,均得到采用并取得良好效果。 现场讨论会 活动形式
小组活动进度计划 说明:计划进度实际进度
CH77双相不锈钢模块背面的加强T型钢规格为203*167*12.7mm和63*52*12.7mm等,由于此类T型钢在市场中无法采购,均要求车间焊接制作,焊角高度10mm,共有焊缝257条,长度约300m。设计要求不允许在湿表面焊接各种临时部件,焊接变形的控制和保证T型钢腹板与翼板之间的垂直度是制作中的难点。
典型加工图
首先进行焊接工艺评定,确定焊接工艺参数,完成拉伸试验、弯曲试验、零下40℃的冲击试验和焊缝区、热影响区的铁素体含量金相检查。
在焊接工艺的准备当中,模仿实际焊接状况分别做了3组实验,按工艺评定的焊接方法角焊缝采用气体保护焊(GMAW),对接焊缝采用手工电弧焊(SMAW)。分别对每组的实验结果进行了测量与分析,总结出了主要有以下几个方面的变形和主要变形部位,统计数据如下表:
实验一:试件从左向右试焊得出的变形状况和超差数据
焊接实验调查统计 制表人:龚伦兵2011-4-25 实验二:试件从中间向两边试焊得出的变形状况和超差数据 焊接实验调查统计 制表人:龚伦兵2011-4-25 实验三:试件从中间向两边分段试焊得出的变形状况和超差数据 焊接实验调查统计 制表人:龚伦兵2011-4-25 从现状调查可以看出,CH77双相不锈钢模块焊缝多,布置复杂,焊接变形不易控制
五、目标设定及可行性分析
模块平面度达到设计标准:T型钢焊接变形小于3mm
、拼接焊缝变形小于6mm要求。 目标设定
从以上的三个实验数据中可以得出,采用实验三的效果优于另外两个方案,只要在实际的制作中,进一步优化焊接工艺,可以实现预定目标。
我们的有利条件在于有多名熟练的AWS焊工,焊接技能好,已经有3年的核电产品制作经验。项目开工前做过技术质量讨论会等准备工作,集思广益提出许多可能出现的问题和建议,有利于事前控制。同时在人、机、料等方面准备充分,所以能保证我们的目标实现。 五、目标设定及可行性分析 可行性分析 1.因果分析 从现状调查得出,进一步优化焊接工艺,控制好T型钢焊接角变形和拼接焊缝变形就能很好的达到目标,只要我们找出影响T型钢焊接角变形和拼接焊缝变形的要因,就找到了解决的办法,为此,我们运用关联图对影响T形钢和拼接焊缝变形原因进行了分析,分析过程如下: 制图人:龚伦兵2011-6-26 下料变形 确定要因 制表人:龚伦兵2011-6-26 要 因 确定要因 制表人:龚伦兵2011-6-26 要 因 确定要因 制表人:龚伦兵2011-6-26 要 因 确定要因 制表人:龚伦兵2011-6-26 对以上要因QC小组成员经过讨论分析后,从焊接工艺方面制定以下对策 制表人:龚伦兵2011-7-27 1.解决焊接顺序不当的问题 焊接顺序是影响焊接变形的关键所在,焊接变形主要是由于焊接材料受热不均和收缩不均造成,焊接后应力集中也导致焊接变形不均匀。 对接长焊缝与较长角焊缝从中间往两边分段退焊 1.解决焊接顺序不当的问题 对接焊缝采用从中间往两边分段退焊,打底完毕后从第一次分段焊中间开始按照分段退焊的原则焊接,如此反复多层多道直到焊满整条焊缝。 长焊缝焊接顺序和砝码压边控制变形 实施一